森达热电创办以来始终以建设集约型、环保型企业为己任,以科技创新为动力,大力推进节能减排,从能源消耗大户转为节能先锋,实现了企业发展与资源节约、环境保护的良性互动。
森达热电通过健全完善宣传教育、规章制度、标准管理三个体系,加快节能降耗步伐。先后建立了《节能管理标准》、《月度工作目标责任考核办法》等规章制度,将节能工作纳入每月考核,月月奖惩兑现。节耗减排工作占每月百分考核的36分,其中:发电标煤耗12分,供汽管损16分,汽水损失率4分,燃油耗用量2分,绿化维护保养2分。森达热电还建立总公司、分公司管理层、各专业、各值、各班组五级节能管理体系,在人员配备、技改经费保障、运行机制等方面予以重点倾斜,各单位都确定了兼职管理人员,逐级落实了工作分工和职责。总公司除对各公司进行整体考核外,还对各公司总经理、副总经理、职工工资的50%进行量化考核,在每月工资中兑现。通过这些措施落实,全公司掀起一股全员参与降本增效的热潮,形成言必谈节耗,行必为节耗,群策群力抓节本降耗的氛围。
通过科技创新推动节能降耗。森达热电组织各公司机、炉、电、化、燃、热控等专业技术人员,成立节能技术革新攻关小组,收到了明显效果。一是将电动给水泵改为汽动给水泵,节电效果明显,年节电1050万度,节约成本492万元。二是沿海热电公司进行#2机组抽、背双功能改造,发电标煤耗减少40克/每度电,年节约成本25.35万元。三是将锅炉风机系统改造为智能变频调速系统,年节电2206度,节约成本1035元。四是利用定排、连排废气,供溴化锂制冷。五是陈家港热电公司更换#1、#2反渗透水泵,年可节电16万度,节约成本7.7万元。改造防堵滚筒筛,年可节电71万度,节约成本33.3万元。六是热网管道改造。采用镁钢材料保温、轴向波纹补偿器,减少压力损失、减少管损、减少热损失。七是借助计算机MISS系统对全厂重要传动机械的耗电量进行实时采集,提高了对节能运行方式的分析能力。
森达热电积极实施集中供热工程,投身于资源节约型社会建设。森达热电三个企业自2005年7月全部投产以来,已建成主干道和二级供热管网总长达48公里,分别向建湖、沿海、陈家港三个工业集中区175家企业实行集中供热,取代了200多台小型燃煤锅炉,每年可节煤20万吨,节电400万千瓦时,节水20万吨,减少排放二氧化硫6000多吨,粉尘3万多吨,灰渣综合利用20万吨。
早在森达热电三家企业建设之初,就与南京百灵环境工程有限公司接洽,签定协议,率先在全省新建电厂中一次将烟气监测装置安装到位。2008年底,森达热电三家企业又与上海鑫瑞自动化仪表公司合作,将烟气监测装置传输系统安装到位并全部投入运行,实现与省相关部门联网传输。实时烟气监测装置的投运,更有效地将节能减排工作向纵深推进。 (胡建东)
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